拉力機檢定中重復性異常和常見誤差分析
來源:天氏庫力 發(fā)布日期
2018-08-17 瀏覽:
拉力機檢定中重復性異常和常見誤差的分析董英剛見誤差產(chǎn)生的原因,并提出了相應(yīng)的消除方法,從而達到消除誤差的目的,以使拉力機達到合格使用狀態(tài)。
萬能材料拉力機和壓力試驗機是建筑工程材料檢驗的主要設(shè)備,由于建筑行業(yè)的特點,拉力機經(jīng)常隨工程進行搬攖,其使用環(huán)境也相對較差,故容易產(chǎn)生誤差和異常。因此,拉力機除了每次搬攖后進行計量檢定外,還必須按周期檢定。當在檢定過程中發(fā)現(xiàn)誤差和示值重復性出現(xiàn)異常時,一定要逐步查找原因,消除誤差,排除異常。
萬能材料拉力機
1、示值重復性異常的分析處理
1.1主動針固定螺釘松動導致的重復性超差此類問題一般不易發(fā)現(xiàn),但確實是時有發(fā)生。拉力機在搬運及使用過程中,主動針固定螺釘可能會因為振動和擰緊不夠而松動,以致主動針位置在使用中隨時變化,導致拉力機調(diào)不準零位,示值波動大。
該問題表現(xiàn)為:在使用漸進調(diào)零法時,始終調(diào)不準,不能嚴格對準零位。在實際工作中可以通過下述方法予以確認:用右手固定絲桿,用左手撥動表盤玻璃中央的撥針器,讓從動針輕輕碰擊主動針,如果主動針發(fā)生移動,則可以斷定固定螺釘松動。重新擰緊螺釘即可。
1.2拉力機主擺軸承問題導致的重復性超差由于主擺軸承處在一個相對密封的環(huán)境,外部的灰塵、雜質(zhì)是不易進入的,發(fā)生問題的最大可能是:
1)軸承發(fā)生銹蝕,轉(zhuǎn)動時摩擦力增加。這是因為拉力機使用環(huán)境潮濕,沒有對使用環(huán)境相對濕度進行控制所致;
2)拉力機使用時間較長或本身質(zhì)量問題,發(fā)生疲勞脫落、卡滯。這類問題對小力值的影響極為明顯,它不僅導致示值相對誤差超差,并可以導致示值變動性增大。
由于此類問題不能直接觀察予以發(fā)現(xiàn),常需要憑借經(jīng)驗判斷,在沒有太大把握的情況下,不要輕易拆卸主擺,因為拆卸和安裝擺組都比較麻煩。在判定主擺軸承存在問題對其進行拆卸后,常可以發(fā)現(xiàn)軸承有銹漬,并伴有卡滯現(xiàn)象。對此類問題的處理,我們一般主張直接更換新的軸承。在安裝時要特別小心,不能對其有絲毫傷害。為達到減小摩擦同時防止銹蝕的目的,可以在軸承中滴入幾滴鐘表油或變壓器油,再重新裝配后即可解決問題。
2、常見誤差產(chǎn)生的原因及消除方法21拉力機安裝不正確產(chǎn)生的誤差拉力機安裝不水平,會增加各活動部件之間的摩擦力,影響垂直安裝,從而給拉力機帶來誤差。
1)主機部分安裝不水平。工作活塞和工作油缸之間將會產(chǎn)生摩擦力,拉力機工作平臺與一側(cè)立柱之間的導輪也會產(chǎn)生摩擦力,從而產(chǎn)生誤差,一般表現(xiàn)為正差,且誤差隨著載荷的增大而減小。
2)測力計部分安裝不水平。若測力計前后安裝不水平,將會使擺軸和軸承之間產(chǎn)生摩擦力,其誤差一般表現(xiàn)為負差。
綜合以上兩種因素產(chǎn)生誤差的特點都是對小負荷影響大,對大負荷影響小。
2.2摩檫阻力產(chǎn)生的誤差
1)主機部分摩擦阻力。拉力機的摩擦阻力主要發(fā)生在工作油缸和工作活塞之間。除安裝不水平外,油缸內(nèi)有臟物,油的粘度過大,也會造成摩擦阻力加大。另外工作平臺導輪位置不合適也會造成與一側(cè)立柱的摩擦力增大。
2)測力計部分摩擦阻力。測力計產(chǎn)生摩擦阻力的原因較多,如測力油缸和測力活塞之間有臟物油的粘度過大,指示裝置上的從動針摩擦力大,齒輪齒桿上有油污、臟物或齒桿上限位片壓得過緊,測力活塞皮帶磨損斷裂等。
2.3消除辦法對于以上誤差的出現(xiàn),應(yīng)首先檢查拉力機安裝是否水平,對主機用框式水平尺在工作油缸外相互垂直的兩個方向找平。對測力計,在擺桿正面調(diào)整測力計前后水平,將擺桿邊緣與內(nèi)側(cè)刻線對齊固定,用水平尺靠在擺桿側(cè)面調(diào)整機體左右水平。對油缸內(nèi)臟物可放油清洗并更換粘度適宜的機油。測力計指示裝置從動針摩擦力過大,齒輪齒桿過臟,可用汽油清洗,并調(diào)整壓緊螺絲及齒桿上限位片,更換測力活塞上的皮帶,這些都可以達到消除誤差的目的,使拉力機達到合格的使用狀態(tài)。
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【本文標簽】:拉力機重復性分析,拉力機常見誤差分析,重復性檢定
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